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摘要:某型车架横梁与吊架之间采用板管连接结构,连接形式为全焊透双面焊。 由于焊接空间和变形,焊缝的合格率低。 本文通过结合不同熔滴过渡方式、不同焊接接头准备和不同焊道分布,通过正交试验方法找出最优焊接工艺,并将最优工艺应用于生产,提高了焊接质量。产品焊接率保证了生产的顺利进行。
关键词:框架; 全熔透双面焊; 液滴转移; 联合准备; 焊接工艺
某型城际动车组车架横梁与吊架之间采用板管连接结构,连接焊缝为全熔透双面焊,焊缝质量高。 在生产过程中,发现容易出现未熔合、未焊透的现象。 为了解决这个问题,笔者选取了几个未熔合和未焊透缺陷的关键影响因素,通过正交试验的方法进行研究实验,对每个缺陷的关键影响因素进行分析,找出最佳工艺,以保证提高焊接质量。质量,提高产品合格率。
1、梁、吊架节点设计
某型车架横梁与吊架的焊接接头设计如图1所示,其中图1中Part 1为圆管,材质为SMA490BW,厚度为13mm。 Part 2为板材,材质为S355J2W,厚度为12mm。 其中板的上平面与圆管的最高点齐平。 整个焊缝长度约500mm,一个车架上有4个这种设计的接头焊缝。
图 1 接头设计截面示意图
焊缝形式为HV型全熔透焊缝,背面采用角焊缝焊接。 焊缝质量检验等级为CT1级,质量需达到ISO5817-B级。 焊接后需要进行 100% 超声波探伤 (UT)。 超声波探伤时主要的焊接缺陷是未熔合和未焊透缺陷。 经过分析测试发现,焊接缺陷主要集中在底焊层,因此对双面底焊进行了焊接工艺方案的优化。
2.焊接工艺设计及试验过程
通过理论分析,找出影响焊接质量缺陷的关键因素:坡口面和背焊顺序、焊接间隙、焊滴过渡形式、根部清理。 焊接顺序有两种:一种是先焊坡口面,一种是先焊背面; 焊接间隙从实际来看分为1mm、2mm、3mm、4mm四种情况; 液滴转移主要有三种形式:短弧转移、射流转移和脉冲转移; 清根主要分为清背根和清背根两种情况。 对以上因素进行编号后,设计出正交表,排除正交表中明显不合理的基于焊接理论的方案后,得到以下可能的焊接工艺方案。
焊接工艺方案1:先焊坡口面,间隙1mm,坡口面采用射流过渡,焊接过程中不清根,背面也采用射流过渡。 焊接层实现示意图如图2所示,焊接参数如表1所示。
图2 焊接准备与实施示意图
注:1~2为焊接顺序。
焊接工艺方案2:先焊背面,采用脉冲过渡,间隙2mm,清理坡口表面的根部,然后采用脉冲过渡对坡口进行焊接。 焊接准备如图3所示,焊接参数见表2。
焊接工艺方案三: 先焊背面,采用短弧过渡,间隙4mmt型焊接接头,清洗背面,再焊坡口面,坡口面采用脉冲过渡。 焊接准备如图4所示,焊接参数见表3。
焊接工艺方案四: 先焊背面,采用脉冲过渡,间隙为3mm,焊接时在坡口表面加铜垫板,清洁坡口表面,然后采用脉冲过渡对坡口进行焊接。 焊接准备如图5所示,焊接参数见表4。
焊接工艺方案五:先焊坡口面,用短弧过渡,间隙4mm,背面不清晰,再用脉冲过渡焊背面。 焊接准备如图6所示,焊接参数见表5。
焊接工艺方案六:先焊背面,采用射流过渡,间隙3mm,焊接时在坡口面加铜垫板,清理坡口面,然后采用脉冲过渡焊坡口面。 焊接准备见图7,焊接参数见表6。
按照确定的六种焊接工艺试验方案和参数表对多组试样进行焊接,选取各方案中的典型试验作为焊接工艺试验方案的结果。
图3 焊接准备与实施示意图
注:1~2为焊接顺序。
表1 焊接工艺方案1的焊接参数
图4 焊接准备与实施示意图
注:1~2为焊接顺序。
图5 焊接准备与实施示意图
注:1~2为焊接顺序。
表2 焊接工艺方案二焊接参数
表3 焊接工艺方案3焊接参数
图6 焊接准备与实施示意图
注:1~2为焊接顺序。
图7 焊接准备与实施示意图
注:1~2为焊接顺序。
表4 焊接工艺方案4焊接参数
表5 焊接工艺方案5焊接参数
表6 焊接工艺方案6焊接参数
三、测试结果及分析
各焊接工艺方案焊接完成后,对各焊接试件进行宏观金相检验。 各试验方案的宏观金相结果如图8所示。
对焊接试样进行宏观金相分析,按照ISO5817-B级检验标准进行评定,可以看出在图8a和图8e的宏观金相中存在标准不允许的根部未熔合缺陷,并且在图8c的宏观金相中存在标准不允许的缺陷。 如果侧壁未熔合,则三个试验方案结果不合格,焊接工艺方案结论不合理。 分析原因,方案1采用射流过渡,但由于间隙较小,背面未清根,无法保证两侧完全穿透,故未熔合根部; ,背面采用脉冲过渡方式,不能保证两面全透; 而方案三是先焊背面,由于结构原因,背面焊缝有尖角,采用短弧过渡方式焊接时,即使在坡口边清根,也不能保证有效熔深,难以去除未穿透的部分。
图8 焊接工艺试件宏观金相照片
采用第二、第四、第六试验方案进行焊接,焊接试样满足ISO5817-B级要求。 从宏观金相观察可以发现,由于组织受限,需要先焊回角焊缝,然后在坡口表面进行根部处理,根部清理后进行渗透试验。 PT结果合格后,焊接工艺满足质量要求。 与焊接工艺方案2、4、6相比,2号方案在角焊缝打底焊时坡口面无垫板,极易焊透,对焊工操作技能要求高。 与4号和6号相比,6号的生产效率高于4号。因此,在三种方案中进行选择时,选择顺序为先选择6号,再选择3号。 4,最后是2号。最后将6号焊接工艺方案应用到实际生产中,既保证了焊接质量,又提高了生产效率。
4。结论
分析了影响梁、吊架焊接接头质量的关键因素,采用正交试验法进行试验,优化了梁、吊架焊接接头的焊接工艺,优化了焊接工艺。工艺流程如下:接头准备间隙3mm,先采用射流过渡方式焊接回角焊缝,焊接时在坡口边使用铜垫板t型焊接接头,清理坡口边后采用脉冲过渡方式进行焊接. 该工艺已在生产中得到实际应用,不仅提高了焊后焊缝检验的合格率,而且降低了操作人员的操作难度,保证了生产进度。
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